2011年以来,铝电解公司持续开展240KA“三类”电解槽科技攻关,在节能降耗方面取得显著成效。目前“三类”槽运行稳定,平均槽电压平稳运行在3.85v,运行电压比普通槽低70mv,在低电压下长时间保持稳定高效低耗,平均电流效率达92%以上,平均吨铝交流电耗达13220kwh,比普通槽低300kWh,节电效果显著,为我司创造出显著的经济效益。
电解铝是高能耗工业,随着电价不断提高,电耗成本占电解铝成本40%以上,我国又是能源紧缺的国家,持续性的节能降耗是电解铝企业自身的迫切要求,也是持之以恒追求的目标,研究开发铝电解节能降耗新技术成为太阳集团城网址83138科技工作者的重要工作之一。
公司240KA电解槽从投产至今,依靠着技术攻关的突破与精细化生产管理水平的提升,吨铝交流电耗指标每年一个台阶逐年下降,但当吨铝交流电耗降至13500kWh时,仅靠现有的装备和技术,想进一步降低吨铝交流电耗的空间非常小,必须突破传统思维,应用高效节能型的铝电解工艺技术和装备,才能使交流电耗进一步下降。从2011年至今,我司开始针对“三类”电解槽进行自我开发、自我创新。“三类”槽主要包括凹凸异形阴极内衬槽、平底保温内衬槽和节能阴极钢棒内衬槽三种槽型,通过对此“三类”槽的内衬设计、焙烧启动方案、工艺条件组合、运行管理模式结合实际进行大胆再创新,加强“三类”槽内外保温措施,稳定好角部伸腿,规整好炉膛,加强阳极电流分布均衡性管理,加强槽面阳极保温和下料通畅等基础性管理,为实施低电压节能工艺打好基础,到1月底,“三类”槽共投产36台,其中平底保温内衬槽是我司自行首创。
电解二 卢琳