——电解后续技改工程侧记
电解后续技改工程,是在电解30台槽的焙烧启动成功后,公司为了节约资金,要求电解分厂在不影响各项生产活动正常进行的情况下,要完成槽上设备安装、阳极导杆焊接、设备验收等一系列后续技改工作。当技改任务下达后,电解分厂马上组建了技改指挥部,展开一场紧张而有序的技改会战。
电解槽上设备制作安装是本次技改工作量最大的项目之一。有近万米管道需制作、布管、安装;有300台打壳和下料机需安装调试;有150多台减速和提升机需清洗加油。由于工期紧、任务重,项目负责人王福发、吴丁发、王国琳、沈明宏等工程技术人员,白天与工人一起在槽上摸爬滚打,晚上认真阅图,解决安装中出现的技术问题。刘福成、郑斌两位班长则带领一班兄弟奋战在一线。在施工中,他们大胆创新,把进气管道分别改成出铝打壳,加料气缸提升、加料打壳、定容气缸下料、定容气缸提升和加料反吹5路11管进气,解决以往七冶安装存在的下料反吹气压太大,氧化铝飞扬的技术问题。并将槽上集中施工改成地面分散加工、槽上总体安装,解决槽上空间太小,窝工、待工、不安全的问题。打壳气缸和定容下料器是安装在H梁腹部深处,紧固螺杆时经常出现螺杆跟着转,而另一端螺杆无法用扳手固定,不仅费时费力,而且会导致气缸无法固定紧,打壳时无法承受强大的冲击,损坏气缸。针对这一情况,他们想出一个好办法,把每根M16的螺杆头上焊接一根Φ10*30的圆钢,一旦螺杆紧固旋转时,就牢牢的卡在H梁上。就这样,他们连续工作一个月未休息一天,有的人白班连着小夜、有的人生病还在坚持、有的人新婚蜜月仅度三天,有的人把生命垂危的父亲交给兄弟照料……
连接片焊接是一项半隐蔽工程,工程质量关系到今后电解槽各项指标的大事。每组由23片6毫米厚、长90毫米和宽度不等的钢板与爆炸块和阴极棒焊接而成,连接片位于地沟盖板之下,本次技改共有1920组、44160片需要焊接。此项工程由七冶完成。开始焊接时,七冶有关人员对连接片焊接质量并没有给予足够的重视,如不及时纠正,不仅将造成大量返工,影响工程进度,而且还会给日后电解生产埋下隐患。连接片质检组在卢世忠的带领下,组织3位新来的大学生在研究贵阳院资料的基础上,提出连接片焊接质量的新要求。质检组根据这些要求,不辞劳苦,钻进母线缝隙,打着手电对七冶焊接的连接片,一片一片的敲渣、点数,一条焊缝一条焊缝的检查。在跟踪检查中,发现七冶焊接依然存在问题,为了避免造成更大的质量损失、他们要求七冶停工反省后再焊。对第一台槽(245#)焊接的28组不合格项,割掉重焊。在后续的连接片焊接中,七冶不得不重视焊接质量和加强自查自检工作,为后来的连接片焊接按时保质完成奠定了基础。
480组阳极导杆焊接,分厂有关技术人员和工人在七冶焊接的基础上不断创新,把焊丝由原来的Φ4改成Φ3,把导杆倒角由原来的45度改成30*60度,延长焊缝渗透到导杆心部的距离,缩小每道焊缝增加焊缝条数等焊接工艺,要求每个焊工打上自己的工号对所焊接质量进行承诺等办法。从而使阳极导杆焊接质量高于七冶焊接。
短短一个月,电解人圆满地完成了任务,这一切,得益于分厂领导的精心组织,专业技术人员的严格把关,参战工人的顽强拼搏。一场漂亮的技改战就此完美地划上了句点。